| 首钢京唐公司炼钢作业部为降低生产成本、降低水消耗及改善生产环境,积极采取措施,提高转炉蒸汽回收能力。11月份,转炉常规冶炼的蒸汽回收率达到93立方米/吨,超出设计指标13立方米/吨。
蒸汽是炼钢生产主要的能源介质之一,同时也是炼钢生产的副产品。转炉炉体、氧枪、烟道等系统需要注入冷却水降温,这些冷却水在1000多度高温下会产生大量的蒸汽。这些蒸汽回收后,一部分在炼钢、精炼中循环使用,一部分注入蒸汽管网。
为提高蒸汽回收利用率,炼钢作业部炼钢汽化班职工和设备、技术人员经过认真分析,反复试验,得出转炉烟道系统蒸汽压力保持20公斤左右的最佳曲线。一方面稳定操作,动态调节管道供水、蒸汽回收阀门开度,合理控制蒸汽压力;一方面积极与能源部联系,把富余蒸汽纳入公司管网运行,保证动态平衡。同时,他们加强巡检和维护,及时发现和消除蒸汽泄露点。入冬前,他们组织施工人员对厂房外的管道、阀门进行防冻检修,更换阀门、胶垫40多个,消除蒸汽泄露点,提高了设备运行的稳定性。蒸汽回收率的提高,有效降低了水消耗,11月份,炼钢作业部水消耗为1.12立方米/吨,比公司计划降低0.26立方米/吨。
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